摘要:通過室內(nèi)模擬濾罐沖洗實驗和現(xiàn)場生產(chǎn)運行濾罐沖洗試驗,評價不同反洗方式石英砂濾料的再生效果,確定濾罐合理的反沖洗現(xiàn)場運行參數(shù)。根據(jù)室內(nèi)實驗和現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù)分析,結(jié)合常規(guī)反沖洗水質(zhì)和石英砂濾料指標,高溫熱洗和投加清洗劑助洗對濾料再生有一定的效果;在反洗水溫為60℃左右、清洗劑濃度為2‰的條件下悶罐2h,石英砂濾料再生效果較好。應(yīng)用石英砂濾料高溫熱洗技術(shù),能夠改善石英砂過濾反沖洗效果,提高石英砂濾后水質(zhì),延長石英砂濾料使用壽命,操作簡便,可在油田大面積推廣應(yīng)用。
1、石英砂濾料污染機理
1.1污染濾料有機物質(zhì)譜分析
將污染的石英砂濾料通過環(huán)已烷浸漬,溶去表面的石油類有機物,并進行質(zhì)譜分析。結(jié)果表明,污染的石英砂濾料表面的吸附物種為復雜有機混合物,按石油類物質(zhì)分類,其中含有烷烴、烷基芳烴、環(huán)烷烴和稠環(huán)芳烴等石油類有機物。
1.2被污染的石英砂濾料及新石英砂濾料微觀掃描電鏡分析
由新石英砂濾料SEM照片及被污染石英砂濾料SEM照片可以看出,被污染濾料及新濾料的SEM照片均表現(xiàn)出片狀結(jié)構(gòu),呈現(xiàn)SiO2的結(jié)構(gòu)特征。新石英砂濾料表面呈粗粒狀形態(tài),而被污染石英砂濾料表面有大量絮凝膠狀有機物。
綜上所述,被污染的石英砂濾料中主要污染物為原油及雜質(zhì)等,如芳烴、瀝青質(zhì)和膠質(zhì),其與濾料作用的分子力和靜電吸引力較高,容易黏附在石英砂濾料表層。鑒于此,嘗試采用對反沖洗水加溫方式進行石英砂濾料反洗再生,通過檢測熱洗后濾料含油、含雜量隨溫度變化的數(shù)據(jù),摸索隨著水溫升高濾料再生效果的變化規(guī)律,通過沖洗試驗優(yōu)選確定現(xiàn)場運行參數(shù)。
2、室內(nèi)實驗
2.1模擬濾罐沖洗實驗
為研究不同溫度下石英砂濾料高溫熱洗效果,利用聚北十六污水站現(xiàn)場小試裝置進行實驗,優(yōu)選現(xiàn)場運行的反沖洗溫度界限。實驗數(shù)據(jù)表明,模擬濾罐高溫熱洗實驗對污油的去除較為明顯,去除率均在90%以上?梢姕囟饶軌蛱岣呤⑸盀V料表層油的脫附能力,提高油的去除率。但是隨著溫度升高,雜質(zhì)的去除率卻在降低,綜合濾料含油量和含雜量的去除效果,確定模擬濾罐熱洗實驗熱洗溫度為60℃。
通過模擬濾罐實驗,綜合去除效果和經(jīng)濟效益,當反洗水溫為60℃左右時,石英砂濾料再生效果較優(yōu)。鑒于溫度對于濾料雜質(zhì)去除貢獻較小,下步采用投加清洗劑進行助洗,以提高雜質(zhì)去除率。
2.2投加清洗劑助洗實驗
2.2.1燒杯試驗
利用清洗劑消耗掉黏性物質(zhì),將污染物和與其結(jié)合的石英砂濾料分離開,與污染物作用產(chǎn)生的微量小氣泡相結(jié)合促進污染物與石英砂濾料本體分離,增進脫附效果。
通過燒杯實驗,觀察清洗劑的濃度對被污染石英砂濾料去除油污雜質(zhì)效果的影響。分別選取濃度為0.5‰、1‰、2‰和3‰的清洗劑浸泡被污染的石英砂濾料,并用玻璃棒不斷攪拌,使清洗劑與被污染石英砂濾料充分接觸混合。
實驗觀察到,當投入清洗劑后便有油污雜質(zhì)從被污染的石英砂濾料上脫落,并有大量氣泡冒出。一段時間后繼續(xù)觀察,在濃度為2‰的清洗劑中有大量的黏性物質(zhì)、油污雜質(zhì)等脫落,而在濃度為0.5‰和1‰的清洗劑中脫落的較少。這說明對于去除污染濾料上附著的污物,提高清洗劑的濃度對其去除率的提高是有利的,且去除速度也相對較快。
從化驗數(shù)據(jù)分析可知,當清洗劑濃度為2‰時,石英砂濾料的含油量達到了1.1%,含雜量達到了0.32%,含油量與試驗前的12.3%相比,去除率高達91.1%,含雜量與試驗前的5.31%相比,去除率達到93.9%。雖然清洗劑濃度為3‰時石英砂濾料清洗效果也較好,但從綜合去除效果及節(jié)省藥劑費用等方面考慮,選擇濃度2‰作為現(xiàn)場模擬實驗清洗劑投加濃度的上限。
2.2.2模擬實驗
為進一步驗證投加清洗劑助洗的實驗效果,對現(xiàn)場模擬濾罐投加0.5‰~2‰清洗劑助洗,考察石英砂濾料再生效果。
表1投加清洗劑助洗實驗濾料化驗數(shù)據(jù)
清洗劑濃度 | 含雜量/% | 去除率/% | 含油量/% | 去除率/% | |
0.5‰ | 反沖洗前 | 1.49 | 83.89 | 0.55 | 89.64 |
反沖洗后 | 0.24 | 0.057 | |||
1‰ | 反沖洗前 | 1.32 | 85 | 0.67 | 93.58 |
反沖洗后 | 0.198 | 0.043 | |||
2‰ | 反沖洗前 | 1.38 | 89.86 | 0.51 | 94.31 |
反沖洗后 | 0.14 | 0.029 |
由表1可知,隨著投加清洗劑濃度的增加,石英砂濾料雜質(zhì)及油污的去除率也在增加,當清洗劑濃度為2‰時,反沖洗后的石英砂濾料含雜量及含油量去除率分別為89.86%和94.31%。由此可知,投加清洗劑反沖洗效果明顯,對反沖洗過程中雜質(zhì)及油污的去除具有明顯的作用。
2.2.3試驗小結(jié)
綜合以上實驗數(shù)據(jù),當投加2‰濃度的清洗劑時,石英砂濾料再生效果較好,含油、含雜量去除率均在90%左右。
3、現(xiàn)場試驗
根據(jù)室內(nèi)實驗結(jié)果,選擇聚北十六污水站10#過濾罐進行現(xiàn)場沖洗試驗,通過現(xiàn)場運行不斷優(yōu)化熱洗方式。
3.1常規(guī)反沖洗
現(xiàn)場試驗前,先進行了常規(guī)反沖洗石英砂濾料再生效果考核,化驗數(shù)據(jù)見表2。
表2石英砂過濾罐常規(guī)反沖洗濾料化驗數(shù)據(jù)
石英砂濾料 | 含油量/% | 含雜量/% | |
反沖洗前 | 表層 | 10.68 | 4.41 |
中層 | 8.98 | 3.61 | |
下層 | 10.88 | 2.86 | |
平均 | 10.18 | 3.63 | |
反沖洗后 | 表層 | 10.40 | 3.88 |
中層 | 8.46 | 3.17 | |
下層 | 10.67 | 2.58 | |
平均 | 9.84 | 3.21 | |
去除率 | 3.31 | 11.57 |
通過以上數(shù)據(jù)可知,石英砂過濾罐常規(guī)水洗后石英砂濾料含油量下降0.34%,下降比率僅在3%左右;雜質(zhì)含量下降0.42%;下降比率為11.57%。石英砂濾料再生效果差,說明反沖洗時油污和雜質(zhì)仍黏附在石英砂濾料上,且不能隨反沖洗水一起外排。
3.2高溫熱洗
首先進行工藝流程改造,在原反沖洗進口管線上開口,安裝DN50管線及閥門,作為熱洗水的進口;在罐頂人孔處開口,安裝DN50管線及閥門,作為排污口。
根據(jù)小試結(jié)果,用洗井車(溫度60℃左右)注反沖洗水,同時加入清洗劑,悶罐2h后利用羅茨泵將罐內(nèi)反沖洗后的污水排至聚北十六污水站回收池內(nèi)。通過不斷循環(huán)操作,提升并保持該罐內(nèi)反沖洗水溫在60℃左右,滿足試驗要求。
高溫熱洗后,石英砂濾料含油、含雜量比試驗前分別下降7.32%、1.77%,下降比率分別為74.4%和55.1%。與常規(guī)反沖洗相比,石英砂濾料經(jīng)高溫熱水反洗后,濾料含油、含雜量下降比率分別提高了71.06%和43.53%,石英砂濾料再生效果明顯。
3.3試驗小結(jié)
根據(jù)室內(nèi)實驗和現(xiàn)場試驗數(shù)據(jù)分析,結(jié)合常規(guī)反沖洗水質(zhì)和石英砂濾料指標,高溫熱洗和投加清洗劑助洗對石英砂濾料再生有一定的效果;在反洗水溫為60℃左右,清洗劑濃度為2‰的條件下悶罐2h,石英砂濾料再生效果很好。
4、結(jié)語
通過室內(nèi)模擬濾罐沖洗實驗和現(xiàn)場生產(chǎn)運行濾罐沖洗試驗,評價不同反洗方式濾料的再生效果,確定合理的反沖洗現(xiàn)場運行參數(shù),為改善石英砂過濾工藝處理效果,提高濾后水質(zhì)質(zhì)量,延長石英砂濾料的更換周期提供技術(shù)依據(jù)。
(1)高溫熱洗與清洗劑助洗疊加使用,黏附在石英砂濾料上的污染物質(zhì)在高溫熱水和藥劑的作用下與濾料脫離,而且附著在石英砂濾料上的油污等雜質(zhì)溶解在高溫水中,石英砂濾料再生效果明顯。
(2)應(yīng)用石英砂濾料高溫熱洗技術(shù),能夠改善石英砂過濾反沖洗效果,提高石英砂濾后水質(zhì),延長石英砂濾料使用壽命,操作簡便,可在油田大面積推廣應(yīng)用。
(3)下步將在生產(chǎn)運行中繼續(xù)摸索石英砂濾料被污染規(guī)律、熱洗時間和周期,優(yōu)化生產(chǎn)運行參數(shù),完善生產(chǎn)操作規(guī)程,進一步提高石英砂濾料再生效果。